空分作為合成氨汽耗大戶,正常生產(chǎn)過程中正常工況的精細(xì)化操作、非正常工況(倒?fàn)t)的優(yōu)化操作等都是實(shí)現(xiàn)能效一流的關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié),空分裝置自2021年6月調(diào)試運(yùn)行至今已穩(wěn)定運(yùn)行近2年,經(jīng)過近2年的摸索學(xué)習(xí)與優(yōu)化操作,空分裝置能耗雖然呈逐月下降趨勢,但與裝置設(shè)計(jì)能耗和國內(nèi)同行先進(jìn)企業(yè)能耗相比還是有不小差距,為了實(shí)現(xiàn)云華安一流能效目標(biāo),必須堅(jiān)持不懈抓好能效優(yōu)化工作,堅(jiān)持既定目標(biāo)不放松,多分析、勤思考、找方法、定措施全力以赴完成既定能耗目標(biāo),達(dá)到最終實(shí)現(xiàn)一流能效的目的;為此,云華安空分車間對(duì)2021-2022年共計(jì)8次氣化倒?fàn)t空分操作方法進(jìn)行分析總結(jié),并對(duì)原始《氣化倒?fàn)t空分操作方案》予以優(yōu)化更新形成標(biāo)準(zhǔn)化倒?fàn)t操作規(guī)程,最終使空分裝置在氣化倒?fàn)t過程中處于安全、穩(wěn)定、高效的工作狀態(tài),助力云華安一流能效目標(biāo)早日達(dá)成。
合成氨裝置氣化車間每年計(jì)劃在線倒?fàn)t6次,氣化每次倒?fàn)t對(duì)于空分而言,面臨兩大考驗(yàn):
一是裝置生產(chǎn)負(fù)荷從89%快速加至105%并穩(wěn)定運(yùn)行至倒?fàn)t結(jié)束,然后再減負(fù)荷至正常工況 89%負(fù)荷,裝置加減負(fù)荷的操作不是單純的增加或減少原料空氣和產(chǎn)品氣,而是需要嚴(yán)格計(jì)算裝置精餾系統(tǒng)的三大平衡(物料平衡、組分平衡、能/冷量平衡),找到最佳匹配工況,否則就會(huì)造成工況無法持久維持或使裝置能耗大幅增加,裝置加減負(fù)荷考驗(yàn)的是操作工駕馭不正常工況的能力(理論知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn));
二是氣化倒?fàn)t過程中的氧氮壓力及流量大幅波動(dòng)的快速精細(xì)跟蹤調(diào)節(jié),由于氣化倒?fàn)t氧氮壓力及流量波幅較大,緊急情況下需要對(duì)氧氮泵出口回流閥手動(dòng)干預(yù)調(diào)節(jié)、放空閥(流量及壓力高選)手動(dòng)干預(yù)調(diào)節(jié)及氧氮泵變頻輔助調(diào)節(jié),倒?fàn)t過程中的多畫面、多閥門、多參數(shù)及多崗位聯(lián)合調(diào)節(jié)考驗(yàn)的是操作工相互配合的默契度和機(jī)智應(yīng)變能力,明確的分工、默契的配合和靈活應(yīng)變的精準(zhǔn)操控就會(huì)減少對(duì)空分設(shè)備及工況的二次擾動(dòng),方能確保裝置工況的穩(wěn)定和可持續(xù)。
方案編制/更新依據(jù)
云華安氣化裝置氣化爐每連續(xù)運(yùn)行兩個(gè)月左右,根據(jù)相關(guān)技術(shù)規(guī)定,需要對(duì)氣化爐進(jìn)行在線倒?fàn)t,切換至備用爐運(yùn)行;為了確保汽化爐倒?fàn)t期間的用氧需求平穩(wěn),空分車間依據(jù)《氣化裝置倒?fàn)t方案》、《空分裝置精餾操作規(guī)程》、《空分空壓機(jī)組操作規(guī)程》、《空分裝置應(yīng)急預(yù)案匯編》再結(jié)合空分裝置實(shí)際運(yùn)行情況,特制定/更新《氣化倒?fàn)t空分操作方案》。
氣化倒?fàn)t流程概述
氣化減負(fù)荷到60方煤漿左右
備爐烘爐完成更換燒嘴
備爐低壓氮?dú)庵脫Q(≥3000m³/h)
氣化引氧,投用備用一對(duì)燒嘴(26-28方煤漿投料)(+12000m³/h氧量),煤漿量一共88方左右,需用氧量42000m³/h左右
氣化升壓查漏(3-5小時(shí))
停用運(yùn)行一對(duì)燒嘴(-12000m³/h 氧量)
投用備用一對(duì)燒嘴(+12000m³/h 氧量)
停用運(yùn)行一對(duì)燒嘴(-12000m³/h 氧量)
氣化加負(fù)荷至正常
氣化倒?fàn)t對(duì)空分的影響
快速加減送氧量,氧氮壓力及流量波動(dòng)幅度較大,高低壓板換溫度、膨脹機(jī)膨脹端進(jìn)口溫度、空壓機(jī)出口壓力、增壓機(jī)一段、二段出口壓力等關(guān)鍵工藝指標(biāo)波動(dòng)較大。
氧氣用量大,氧泵負(fù)荷大,氧氣純度及主冷液位異常波動(dòng)等。
氣化倒?fàn)t空分標(biāo)準(zhǔn)化操作步驟
1、保證超高壓氮?dú)?一般情況氣化倒?fàn)t前一天啟超高壓氮泵)啟動(dòng)超高壓氮泵供超高壓氮?dú)庵翚饣陂g保證超高壓氮?dú)鈮毫Ψ€(wěn)定 12.5MPa(根據(jù)調(diào)度要求適當(dāng)調(diào)整)左右,注意電加熱器溫度,及時(shí)聯(lián)系現(xiàn)場啟、停電加熱器,溫度控制40℃-70℃之間。超高壓氮變頻不得長時(shí)間低于20%,如氣化超高壓氮用量過少,當(dāng)壓力超過13.4Mpa及時(shí)向調(diào)度申請(qǐng)暫停超高壓氮泵,現(xiàn)場冷備。
2、提前2小時(shí)提高主冷液位及氧純度(氣化減負(fù)荷前2小時(shí)):接調(diào)度通知?dú)饣?jì)劃倒?fàn)t后,提前1小時(shí)適當(dāng)緩慢增加膨脹量至 51000-54000Nm³/h(膨脹量根據(jù)氣溫狀況適當(dāng)調(diào)整,氣化一般在倒?fàn)t前8小時(shí)通知調(diào)度),保證主冷液位3400mm左右,氧純度不小于 99.8%O2。
3、提前1小時(shí)提氧產(chǎn)量(氣化減負(fù)荷前1小時(shí)):開高壓氧放空閥:UCV01722 流量,壓力一個(gè)投手動(dòng)控制,一個(gè)投自動(dòng)控制(流量投自動(dòng),壓力投手動(dòng)全關(guān)根據(jù)個(gè)人操作習(xí)慣靈活掌握),緩慢將氧量加至42000-44000Nm³/h,液氧泵回流閥壓力自動(dòng)控制,調(diào)整變頻控制氧泵回流閥位大于5%,空分及機(jī)組根據(jù)氧量及時(shí)加負(fù)荷操作(加負(fù)荷同時(shí),適當(dāng)加分子篩再生氣量)加大高、低板換污氮?dú)馑统隽?,?jīng)驗(yàn)值:高板HV01710開度50%、HV01515開度62%左右,低板PV01714開度50%左右調(diào)整好板換溫差,膨脹機(jī)負(fù)荷,控制好膨脹機(jī)前溫度,適當(dāng)開大 HV01502至60%左右 HV01503至43%左右,關(guān)注氬餾分變化情況(經(jīng)驗(yàn)值提供參考,具體小范圍調(diào)整根據(jù)實(shí)際工況)。
4、機(jī)組加負(fù)荷時(shí)監(jiān)控軸溫、軸位移、軸振動(dòng)變化,氧泵加負(fù)荷時(shí)監(jiān)控軸溫變化。
5、氣化減負(fù)荷:氣化爐減負(fù)荷至60方煤漿左右,氣化減負(fù)荷期間,根據(jù)后系統(tǒng)減負(fù)荷量可適當(dāng)減少中壓氮?dú)馊〕隽?,維持中壓氮流量 32000Nm³/h左右、壓力流量一個(gè)投手動(dòng)控制一個(gè)投自動(dòng)控制(流量投自動(dòng),壓力投手動(dòng)全關(guān)根據(jù)個(gè)人操作習(xí)慣靈活掌握),液氮泵回流閥壓力自動(dòng)控制,調(diào)整變頻控制回流閥位控制大于5%;氧氣流量42000-44000Nm³/h(維持流量穩(wěn)定)。同時(shí)注意發(fā)電4.0Mpa蒸汽壓力、溫度穩(wěn)定。
6、氣化停止烘爐進(jìn)行低壓氮?dú)庵脫Q,注意和調(diào)度溝通控制低壓氮?dú)饬髁?,及時(shí)調(diào)整低壓板換溫度。氮?dú)庵脫Q合格,退氮?dú)鈺r(shí)注意調(diào)整好低壓板換溫度及空壓機(jī)壓力。
7、氣化投備用爐一對(duì)燒嘴,引氧,引氧過程FIC 01722 一般可自動(dòng)控制,液氧泵回流閥壓力自動(dòng)控制,通過微調(diào)液氧泵變頻輔助穩(wěn)定氧壓,如果引氧過快,F(xiàn)IC 01722(流量自動(dòng)改為手動(dòng)控制干預(yù))閥位手動(dòng)調(diào)整穩(wěn)定流量壓力,微調(diào)氧泵變頻輔助穩(wěn)氧壓。
8、氣化投備用爐一對(duì)燒嘴,投料:和調(diào)度確認(rèn),第一對(duì)燒嘴引氧結(jié)束開始投料,氧流量拉至44000-46000m³/h,實(shí)時(shí)關(guān)注氣化投料情況,投料成功后,關(guān)小氧放空閥 UCV01722至0,氧流量42000-43000m³/h,通過調(diào)整液氧泵變頻控制氧壓,送出氧壓控制 8.15MPa 左右。稍減膨脹量,調(diào)整工況,穩(wěn)定主冷至3400mm,膨脹機(jī)機(jī)前溫度正常控制(-114度左右),調(diào)整高低板污氮量穩(wěn)定出板換溫度,調(diào)整機(jī)組負(fù)荷,空壓機(jī)壓力穩(wěn)定不動(dòng),增壓機(jī)壓力可稍低控制,微調(diào)控制壓力穩(wěn)定。防止投料不成功,瞬間退氧,如發(fā)現(xiàn)氧流量快速降低,及時(shí)開放空閥至之前的開度。
9、氣化拍停主爐一對(duì)燒嘴;關(guān)注氣化爐報(bào)警顯示,看到拍停顯示,快速將流量控制FIC-01722 閥打手動(dòng)開至~30%,再根據(jù)氧氣流量和氧氣壓力調(diào)整閥位至燒嘴拍停前氧氣流量,同時(shí)調(diào)整液氧泵變頻輔助穩(wěn)定氧壓8.15MPa。(最好兩人配合控制,一人開氧氣放空閥,一人調(diào)整氧泵變頻或回流)。
10、氣化爐查漏:過程較長,空分氧氣用量會(huì)維持較大負(fù)荷(44000-47000Nm³/h),根據(jù)精餾工況變化及時(shí)調(diào)整機(jī)組、高低板負(fù)荷,保證主冷液位及氧氣、氮?dú)饧兌?,如果氧氣用量過大,可適當(dāng)加大污氮及中壓氮?dú)馊〕隽?盡量確保氧氮取出比例,維持物料平衡),注意氣化因?yàn)楦鞣N原因突然退氧,引起氧氣超壓。
11、氣化投備爐另一對(duì)燒嘴拍主爐另一對(duì)燒嘴,空分操作方法如同前一對(duì)燒嘴投停操作方法。
12、氣化到爐結(jié)束全系統(tǒng)開始加負(fù)荷至正常工況,根據(jù)氧氮放空閥開度適當(dāng)減少氧氣及氮?dú)饬髁浚瑴p少氧氮放空量;氣化加負(fù)荷,高壓氧、中壓氮拉量,空分調(diào)整工況滿足后工序需求,繼續(xù)關(guān)小高壓氧、中壓氮放空量,減膨脹量(減幅應(yīng)稍大,防止主冷液位上漲過快),調(diào)整板換溫差,調(diào)整空壓機(jī)、增壓機(jī)負(fù)荷;待全系統(tǒng)工況穩(wěn)定后,恢復(fù)精餾系統(tǒng)正常工況,將氧氮放空閥全關(guān)壓力流量高選控制投入自動(dòng)。
原操作方案與優(yōu)化后的關(guān)鍵操作時(shí)序及經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)對(duì)比
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